吉能集团通矿公司道清煤矿扎实推动精细化管理

2023-08-21   访问量:552   来源:本站

自今年3月吉能集团通矿公司深入推进精细化管理工作以来,道清煤矿上下同心同向,精准发力强管理,聚焦细节补短板,精细化管理工作取得初步成效。

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以“快”字开篇,全面发动,整体推进

道清煤矿以“快”字开篇,高标准、高规格,迅速成立精细化管理领导小组,结合矿区实际,从事关矿区今后发展的高度出发,围绕精细化管理“规划、分析、控制、操作、核算”的工作思路,制定《精细化管理实施方案》,并利用各种会议、标语、条幅等宣传手段以及文娱活动、竞赛、典型引领等方式在全矿营造了浓厚的精细化管理工作氛围,迅速掀起了精细化管理工作热潮。他们向着人员精简、生产精益、管理精细的“三精”总目标,多点发力,全力推进,进一步完善工作举措,推进精细化落实到工作的方方面面。自深入推进精细化管理以来,道清煤矿生产管理、煤质管控、修旧利废、矿区矿貌、环境卫生等工作有了明显提升。

生产管理“精益求精”,煤炭产量稳定高效

上半年,道清煤矿因节日放假等诸多原因停产35天。如何兑现半年工作任务、如何将欠产补回来是道清煤矿领导班子研究最多的话题。经过多次探讨,他们提出了“向精细化管理要效益”“向精细化管理要产量”的口号。

    说干就干,道清煤矿领导班子根据生产区实际情况重新制定目标,分解到各生产区,打破以往矿平衡分配任务指标的规则,实行分区计产计资,充分调动了员工的生产积极性。同时,他们加强了对生产过程的控制,从落煤顺序、溜煤系统管理、加压时间等各个生产环节进行全方位管控,有效提高单枪落煤能力,创出原班日产3027吨最好成绩。他们还统筹安排定检定修,采掘、机电、通风等部门建立多方联动机制,通过作业会平衡大活难活集中干,增加回采落煤时间,最大程度降低非伤亡事故对生产的影响,实现稳产高效。上半年,道清煤矿圆满完成生产任务,并创出单月产量6.8万吨的历史新高。

煤质管控“精细入微”,煤炭质量实现突破

煤质是增效盈利的关键,是企业发展的命脉。道清煤矿以精细化管理为着力点,牢固树立“抓煤质就是抓效益”的理念,从原煤开采、过程管控、奖惩办法等多方面入手,形成了全过程煤质管控体系,不断提升原煤质量,促进矿井提效增效。

他们制定了完善的煤质管理办法,强化生产区灰分考核,将煤质与员工的工资奖金挂钩,增强全员煤质观念,让每个员工明白出好煤、出优质煤才能创造更多价值。生产过程中坚持闭式开采,原煤采净矸石冒落即不再开枪落煤,掐枪进行下一循环,提高回采煤质;通过地质勘探钻孔摸清地质条件、旧巷及落巷石赋存状况,减少掘进工作面的矸石量。同时,对煤巷掘进采取分选的办法,将掘进期间的落巷石进行处理不再混入原煤;对采区石门及岩巷工作面采取分运方式,防止矸石随煤水运输系统进入采区硐室,有效减少矸石混入,为提高煤炭质量提供了有力保障。1—7月份,道清煤矿煤质灰分完成49.7%,比计划52.2%下降2.5%,比同期53.58%下降3.43%;实现了煤质有效提升。

修旧利废“精耕细作”,变废为宝提高效益

为降低生产成本,道清煤矿还将精细化管理与修旧利废、小改小革深度融合,坚持“能修理的不报废,能复用的不领新”原则,做到物尽其用,达到节支降成、提高效益的目的。

他们认真制定材料费使用标准,细化到班组、量化到个人,加大材料费管控力度,达到人人讲节约、人人爱节约、人人做节约的目的。运输区每月组织技术人员对磨损超标的大小托绳轮进行回收,通过补焊的方式进行修复,修复后可达到井下使用标准,每月可节约资金近10万元;机电区对废旧的煤水槽进行回收,将能用的钢板切割下来,用于井下U型棚固定拉板使用;抽采区对井下废旧钻头进行回收,取下可用的钻头合金,修复到回收的钻头上继续使用,每月可节约资金2万余元,真正做到了“变废为宝”“废物利用”,大大节约了生产资金的投入。他们还自己动手修复报废的电机车6台,柴油机车1台,使这些机械设备重新“焕发生机、上岗工作”,不仅节约了大量资金,同时也保障了正常生产的需要。通过让具备修复价值的物资设备回收复用“二次上岗”,以节约换效益,道清煤矿晒出的“账本”鼓舞人心,截至7月末,共节约资金314万元。

电费支出“精打细算”,小改小革节支降成

电费支出一直是生产运营支出的“大头”,降低电费支出就是增加经济收入。道清煤矿以精细化管理为切入点,改造设备降低能耗,取得了显著效果。

他们通过系统改造,将+160水泵房的前置泵用道清选煤的自流水代替,利用加压泵二次增压给采区水枪供水,4至6月份利用自流水直接开枪548小时,节约电量345240度,节约电费20多万元。以前为了防止跑货,皮带运输机每天运行都在20个小时以上,通过改造运输系统,做到集中满载放货,每天累计最多运行12小时,可节约电量1200度,节约电费720元。他们还对淋浴供水水箱外部保温设施进行了改造,增设了温度报警及水位报警传感器,当水温达到上限温度时,发出报警,减少了水箱加热时间,每天可节约电费480多元。通过系统改革、躲峰填谷等一系列措施,1至7月份,道清煤矿共节约电费支出45.6万元。

环境治理“精雕细琢”,美化亮化扮靓矿区

道清煤矿从“我为员工群众办实事”出发,加强了地面精细化管理,全面实施环境卫生整治和环境优化。

近年来,道清煤矿北斜井候车大厅墙面老化严重,内墙出现多处霉变现象,墙面泛黄、脱皮随处可见。为解决这一问题,道清煤矿组织人员对墙面进行重新粉刷,给员工创造整洁舒适的工作环境。

因道清煤矿机关广场周围原有的围栏较细且扎根不深,再加上年久风吹日晒,许多地方已出现倒伏、生锈腐蚀的现象,给员工出行和整体环境带来一定影响。道清煤矿组织工作人员,将歪倒的围栏重新加固,同时将生锈腐蚀的围栏进行了更换,并粉刷一新。

他们还重新装修了生产浴池,更换破损地砖200余块,更换破损更衣箱100多个;为宿舍楼重新做了防水处理,防止楼顶漏水;对矿区主干道两侧及广场近400平方米的草坪及树木进行剪枝、打杈,美化绿化矿区环境;对矿区各单位要求物品摆放整齐,环境卫生达标,整治了环境脏乱差现象;他们还自制水泥地砖铺设人行道,提升了矿区环境质量。通过落实长效化、常态化管理举措,达到了“路平、灯亮、景美、干净、整洁、有序”的目标。

接下来,道清煤矿将对标先进,持续把精细化管理工作做细做实,全面提升全员精细化意识,扎实落实安全生产各项要求,全力以赴推动精细化管理水平再上新台阶。